一分耕耘一分收获——记传动轴孙金相
2005-10-06
熟悉孙金相的同事都知道,这位在传动轴一干就是十几年的老员工,除了写一手让人叫好的书法外,工作认真及高度责任心更让人心服口服。2003年,因工作需要,孙金相被调入江淮项目组,负责设备采购和机加工设备规划、生产能力评估及合肥工厂基建的筹建等等工作。2004年8月正式派驻合肥,负责金工工段的所有事务。
万事开头难。面对合肥工厂的新设备、新人员以及新环境,工作如何开展,孙金相开始自己心里也没底。但是面对困难,他没有退缩,而是以加倍细心、责任的态度,从设备拆封到调试再到试生产,都不辞辛苦,认真仔细做好每一件事情。
去年12月,金工设备进入调试和试生产阶段。由于员工基本上都是新招的,无论是夹具的安装还是调试,每一个过程都得孙金相亲自上阵,忙的时候连水都顾不上喝。尽管如此,12月产量仍只有千余件。万般无奈下,焦急万分的孙金相就带着班组长连续晚上加班制作检具。寒风刺骨的冬天,经常忙碌到凌晨一两点,第二天依旧提早上班。“只要机器能正常运转,生产满足客户需求,再苦、再累也愿意。”一句朴实的话语道出了他奉献的真诚。
功夫不负有心人,经过两个月的努力,春节后,合肥工厂生产慢慢有了起色,孙金相的脸上也露出了久违的笑容。孰料天公不作美,原本以为就此可以轻松一点,可产品质量问题却接踵而至。圆孔拉刀刃磨以后,拉出的工件粗糙度低,而且伴有明显的振纹。怎么办?质量是产品的灵魂,容不得丝毫的偏差。于是,孙金相开始不分昼夜查阅资料,经过反复试验,在拉刀的校准齿上开了断屑槽,质量终于有了较大的改观。至此,孙金相脸上也终于露出了满意的笑容。
为提高生产效益,孙金相还在员工中推行《日班产定额制》、《班组长暂行管理办法》。为节能降耗,提高产品质量,降低废品率,实行定人定岗定机制,并对各工序的废品率指标进行核定。种种行之有效的规章,不仅提高了产量,满足了生产需求,也将废品率指标控制在规定范围内的底线。
今年7月底,在孙金相的带领下,金工完成夹具改造30余项,“QC”项目8项,其中两项荣获公司二等奖。做到各机床间夹具的互换,不仅提高了设备的利用率、生产、设备抗风险能力,产品质量也得到很大的提高。
“士别三日,当刮目相看。”金工工段经过短短半年的快速发展,在完成产量任务的同时,还机加工系列产品供给传动轴,产品质量也更上了一层楼。金工此般从无到有成绩的取得,更是离不开孙金相的模范带头作用,细心的耕耘开始有了收获。(因工作需要,孙金相现已调回传动轴公司)