等速驱动轴成功改造四台磨槽专用设备
2005-10-06
近日,等速驱动轴成功改造一批磨槽专用设备。日前,4台B2-1006磨槽专用设备已全部改造成功并正式投入使用。该批设备的成功改造,为工厂节约直接投资成本80多万元,并每年可节约维修成本2万多元,生产效益提高30%以上。
磨加工一直是金工车间生产较为薄弱的工艺。为了适应生产需要,1997年工厂购置了4台B2-1006磨槽专用设备。多年来满负荷运转,设备磨损就会很严重,易出现加工工件槽底径不稳、超差频率高、直径大小不稳等问题。特别是在磨浅槽时,等待砂轮进给时间长,影响工作效率;加工深槽时,速度又过快,容易碰到待加工工件,并导致工件的槽底表面严重烧伤,影响产品品质,严重时还会引发撞车事故,造成人员与机器的损伤,存在很大的安全隐患。
为进一步提高“人机”利用率,解决磨加工的瓶颈工艺,工厂决定对机床进行改造。
通过三个多月的努力,在解决了设备的丝杆换油缸,增加和更改部分数控程序之后,经过改造的设备成功地解决了直径不稳定等缺陷,砂轮的使用寿命也明显增加,原来每隔30个工件就要修整一次,每修整一次要修悼0.5mm,现在可以50个工件修整一次;加工节拍也明显提高,原来不论槽深浅需要50s/件,还经常要返工,改造后加工浅槽只需15s/件,且不需要返工,大大提高了生产效率。
此外,通过改造,今后如果更换加工产品或更改加工速度,只需修改相关参数即可。改造还成功解决了因速度过快而引起的工件烧伤、撞车等现象,提高了产品品质和设备安全性,使操作更加简单、方便。