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轴承公司集中供水改造显绩效

2006-06-05

生产环境亮了、厂区的水更清了、员工都笑了……
轴承公司集中供水改造显绩效

  走进轴承公司生产车间,首先吸引我们眼球的,是设备后面一排排洁白的PVC管,它们背靠背井然有序,与自动上下料传送的流水带和谐统一。原来这是公司独创的集中自动循环供水系统。

  项目改造前,按照传统的磨加工方式,磨床一般都采用小水箱供水。水质过滤全靠磁性分离器,因此过滤精度很差,有时会影响加工精度。此外,冷却液容易发热,一旦冷却不合理,就会烧伤轴承。而冷却液频繁更换也浪费了时间,直接排放冷却液又会造成浪费并且严重污染了环境,另外,处理残留砂轮灰,公司还需支出另外一部分费用……

  为一改以往磨床冷却方式,经过多方论证,决定取消水箱,全部改造成冷却液集中供水。在2003年新厂房设计时,便提前决策,统筹安排,建立大型集中供水站,改造工艺,使设备布局合理、流畅,将生产设备全部联线,用自动上下料传输,从而提高公司整体形象。

  集中供水系统由粗精过滤系统、补水系统、供水系统、回水管网系统、供水管网系统和回冲系统等组成,系统的改造成功,显著降低劳动强度的同时,也极大的改善了环境。

  通过采用PLC控制,能对设备设置自动、手动、假日运行等多种模式,实现自动运行;通过采取恒压控制设备供水,所以,当水压过低时,系统将自动更换大泵或者增加泵以提高水压,以稳定水压,达到无人化管理。此外,若系统出现故障或者需要调节时,采用手动控制就能实现单泵运行,以确保故障时也能不间断供水。采用定时充氧等技术,使得切削液寿命延长了数十倍。此外,过去设备旁都配有一个拖把以对付水箱渗水,机修工为维修水箱冷却系统而忙碌,而今,这一切也已成为历史。

  改善环境方面,集中管理冷却液解决了原切削液浓度无法控制难题的同时,也让设备的清洁工作更为合理化。停止使用亚硝酸纳,更是减少了对人体皮肤的伤害。

  如今的车间里,我们再也听不到磨床水箱冷却泵的噪音,也看不到员工在交接班时忙着更换冷却液,更不用担心亚硝酸纳会给员工带来皮肤伤害……不仅如此,集中供水系统的成功改造还带来可观的经济效益。据统计,今年来,公司用水从原来的8000吨/月下降到了现在的3500吨/月,年节约费用10万元;用电功率从原来的80kw降低到45kw,年节约电费8.4万元;年减少水泵电机和磁性分离器等维修费用6万,减少新进设备冷却水箱投资30万元;提高了磨床冷却液的过滤精度,从原有的40μm提高到5μm,同期相比产品废品率下降20%。

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