传动轴公司强化能耗控制 向管理要效益
2007-10-08
传动轴公司一直是万向2号工业园的耗能大户,与去年相比,今天用电量又增加了21.4%。如何在保证生产的前提下,合理降低能耗成了公司上下关注的话题。
为降低能耗,各部门献计献策,实施了一系列改革措施,公司也进行了多方面的尝试,至今为止,效果令人满意。比如,通过治理中频谐波,设备功率因数比去年同期提高2%,大大降低了能源浪费;通过就地补偿大功率电机,安装节电器,一年预计可节电20多万度;通过改造压缩空气气路,避免管路气压损耗,采用“口”字型代替“U”字型的管路方向,减少压力在管路中的损耗,使电机功率下降10%,这样每年可降耗11.25万度;给现有两台20立方空压机安装变频器,年预计又可节电5%;通过改进中频炉炉膛的匹配设计来提高感应加热的效率,年降耗10万度。此外,公司还积极推广应用易切非调质钢和优质纯净钢,用于近百种产品的生产加工。新材料取消了调质工艺,一年可节省调质工艺用电12万度。同时,公司还引进了摩擦焊工艺,可年产摩擦焊件2万件,下降锻件产量300吨,每年预计可降耗12万度;推广应用温冷挤压和温挤压采用新润滑工艺,设备用电功率下降20%,每年降耗7.5万度。
除此之外,公司还积极向管理要效益。现在工业用电是分时段计费的,峰谷电的价格差异很大。而用电价格又是根据企业用电量大小来定价的,现在传动轴公司现在最高的尖峰电价与最低的谷电价格相差2.62倍。为合理降低电费成本,最大限度使用谷电,该公司今年加强了峰谷比和万元产值能耗考核,企业内部的耗能大户——锻造部更是实施了二级考核,能耗直接与员工收入挂钩。除了鼓励夜班用足谷电外,锻造部中午还请食堂把免费午餐送到车间现场,节约时间,充分利用中午的两小时谷电。
经过全公司上下的共同努力,8月用电峰谷比降到0.93,在万向钱潮各单位中名列前茅。
节能降耗,利国利民,传动轴公司将继续坚定不移的落实节能降耗的措施,进一步降低企业生产成本,提高产品竞争力。 (李渊明)